

一、项目简介
某核燃料元件生产厂生产过程产生的高盐、高氨氮废水,原水氨氮含量15000~20000 mg/L,经汽提蒸氨塔处理后出水氨氮200~300mg/L,现排放指标要求氨氮≤15 mg/L,由于汽提蒸氨塔处理精度不达标、脱氨效率不稳定,无法满足排放水质要求,现采用碧盾LotusVerde超滤-膜脱氨工艺进行升级提标改造,升级改造后出水氨氮≤10 mg/L。
(一)升级改造原因
汽提蒸氨塔处理精度低,处理高浓度氨氮废水时可回收氨水,但出水氨氮无法满足排放标准提高的要求,直接改造汽提蒸氨塔投资大、周期长。
(二)造成影响
出水氨氮超标影响生态环境,加大环保压力,制约企业生产。
(三)解决方案
新增一套碧盾LotusVerde超滤-脱氨膜装置,与汽提蒸氨塔联合处理,满足了高浓度氨氮废水处理过程中高精度、低排放浓度的深度处理要求。
二、工程概况
(1)处理水量:30 m3/d。
(2)碧盾LotusVerde中空纤维膜脱氨系统进出水水质
表1:进水水质
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项 目 |
数值 |
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温度(℃) |
35~45 |
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pH值 |
12~13 |
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氨氮(mg/L) |
200~300 |
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SS(mg/L) |
≤300 |
表2:出水水质
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项 目 |
数值 |
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氨氮(mg/L) |
≤10(满足达标排放) |
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(3)工艺流程
原水池→原水罐→碧盾LotusVerde超滤装置→碧盾LotusVerde膜脱氨装置→产水池
(4)实际运行效果
脱除率>90%,出水氨氮稳定在10 mg/L以下,副产物硝酸铵回到蒸氨塔闭环处理,实现氨氮废水资源化回收利用。
碧盾LotusVerde脱氨膜可清洗、可再生,使用寿命长。

图1:现场装置图片